仓库除湿机变频节能改造(2)
节能改造的技术方案
对除湿机的节能改造的目的,就是降低除湿机电机在运行时伴随的无用功耗浪费,电机的实际功率消耗可用式计算
实际功率P×功率因数cosφ就是电机的有用功率,提高cosφ可减少无用功率消耗,但如果以增大负载(降低库容率)的方式来提高cosφ,势必会造成仓库使用资源的浪费。
另一方法,利用变频器降低电机转速,来减少无功功耗。工业三相电的频率为50Hz,由电机转速n与供电频率f的关系
n=60f(1–s)/p
推导出
n/nc=f/50
其中,s为电机转差率,除湿机内压缩机、蒸发风机等大功率电机的转差率在0.01~0.02之间;(1–s)为三相电机转动的同步程度,在变频器控制下,(1–s)变化极小,可视为定值;p为电机磁极对数;nc为电机额定转速。
利用变频器技术,在改变电机供电频率时,电机转速也随之改变,实际上变频器正是通过改变输入电压,来改变电机的供电频率实现变频调速的,一般频率改变的范围为10%~100%。
由于电机的定子阻值R是固定不变的,由欧姆定律U=IR得知,电机的输入电流I随着输入电压U的变化,也在作着线性的改变,使电机转速改变能在平滑的状态下进行。
在考虑改造成本同时,通过对除湿机的工作原理和各电机所占的功耗比重,及从可取得的经济效益上分析,只需对蒸发风机和压缩机实施变频改造,便可取得较好节能效果。改造方案是在原除湿机控制基础上,增加一块D/A转换模块和一台25kW有两个输出的变频器,再根据空间温湿度的变化,同时对并联运行的2台蒸发风机和压缩机进行变频调速控制(压缩机是通过联轴器和电机相连接的,电机的转速改变,同等于压缩机的转速改变),以此达到节能的目的。
节能改造的控制方式
根据空气温度越高、饱和湿度越大的原理可知:除湿机在工作时,离需要达到的温湿度目标值越远,其负荷越大。仓库的温湿度控制标准为:湿度60%~65%,温度26~28℃。在设定除湿机电机的控制频率时,以此温湿度下限值作参照,离此值越远,电机输入频率应越高。
节能控制方式为:可编程控制器PLC通过温、湿度传感器获得回风口处温、湿度数据(A/D转换后的数字信号),与设定值比较控制除湿机启停;除湿机启动后,PLC依靠获得的温湿度数据继续与程序设定的温湿度条件值相比较,当达到需要改变电机转速的值时,改变输出的数字量,经D/A转换成变频器可接受的模拟量,控制变频器相应地改变频率,以此调整蒸发风机和压缩机的转速,使之负荷和实际制冷、除湿量达到一个较为平衡的状态,实现无功功耗降低的目的。
由于电机定子阻值不变,根据式、式n=60f(1–s)/p和欧姆定律,及变频器的频率与电压输出关系,推导出
n/nc=U/Uc=I/Ic,
P/Pc=UI/UcIc
其中,
nc为额定转速;
Uc为额定电压;
Ic为额定电流;
Pc为额定功率。
据此计算,当电机转速降到额定转速(全速)的80%时,其功率消耗为全速时的64%,而当电机转速下降50%时,其功率消耗只为全速时的25%。
节能改造的收效测算
实际对一台19kW的压缩机进行变频调速测试,所得数据为:全速时,功率18.87kW;速度下降20%时,功率12.3kW;速度下降50%时,功率5.1kW;与上述理论所得基本相当。
目前单位标准的库房每间配备两台除湿机,每台额定功率29.1kW,除湿量40kg/h;对一间库容率为80%的库房进行测试时了解到,除湿机在温度27.8℃、湿度65%的条件下启动,在湿度达到60%时停止,用时2h,耗电量为118kW·h。用变频范围为10%~100%的变频器改造除湿机(变频改造只对除湿机内的蒸发风机和压缩机进行,2台并联运行的蒸发风机功率共4.4kW,压缩机功率19kW),控制调速电机按库内湿度每降1%,便降速10%的条件运行,可使除湿机省电15%~19%。这样,通过变频改造,将能使仓库除湿机的电耗更为合理,对库区实现能耗再降新低的目标也将更有保证。
结束语
利用变频器对烟叶仓库现有的大型除湿机进行节能改造,是完全可行的,虽然一次性改造的投资成本会比较高,但与其在低碳节能、保护设备、降低系统运行、维护成本等诸多方面所起的积极作用,以及可产生的长远经济效益相比,显得微不足道。